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一體化A/O生物膜反應(yīng)器處理生活污水
發(fā)布日期:2009/6/23 9:37:47

 

  1 試驗條件


  1.1 試驗裝置和原水水質(zhì)


  一體化A/O生物膜反應(yīng)器試驗裝置見圖1。


  缺氧區(qū)采用70mm球形填料,其堆積體積約為20L;好氧區(qū)采用半軟性填料(高度為0.70m)。曝氣頭安裝在好氧區(qū)底部。


  原水采用清華大學(xué)學(xué)生宿舍區(qū)生活污水,其COD為150~600mg/L、SS為100~400mg/L、堿度平均為350mg/L(以CaCO3計),pH值為6.5~7.5,必要時添加工業(yè)用葡萄糖以提高原水COD值。

缺氧段反應(yīng)器接種污泥取自北京高碑店污水處理廠二沉池底泥,接種量為15g/L;好氧段污泥取自污水處理廠回流污泥,接種量為13g/L。
1.2 試驗方法
1.2.1 反應(yīng)器的啟動
  啟動初期采用高容積負(fù)荷、低水力負(fù)荷的運行方式(進(jìn)水COD約為800mg/L,流量為50L/d),啟動3周后直接進(jìn)生活污水,并將進(jìn)水流量調(diào)至設(shè)計流量(100L/d),此時出水COD 值平均為47mg/L,標(biāo)志著啟動工作完成。
1.2.2 試驗內(nèi)容
  
① 對有機物的去除
  a.保持基本運行工藝參數(shù)(見表1)不變且無回流,通過改變進(jìn)水COD濃度來改變系統(tǒng)容積負(fù)荷,分別研究各種濃度下反應(yīng)器對有機物的處理效果。
  b.保持HRT、pH值、DO等參數(shù)不變(見表1),在0~200%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)回流比,比較反應(yīng)器對COD的去除情況。
表1 基本運行參數(shù)
項目 HRT(h) 回流比(%) pH DO(mg/L)
缺氧段 5 0~200 6~7 ≤0.5
好氧段 3 0~200 7~8 ≥2.0
  ② 對SS的去除
  保持HRT、pH值、DO等參數(shù)不變(見表1),考察不同回流比、不同容積負(fù)荷條件下反應(yīng)器對SS的去除效果。?
  ③ 對氮的去除
  a.保持HRT、pH值、DO等參數(shù)不變(見表1),比較不同回流比(0~200%)下反應(yīng)器對氨氮和總氮的去除情況。?
  b.當(dāng)回流比為200%,保持表1中其他工藝參數(shù)不變,調(diào)節(jié)缺氧段、好氧段堿度以考察pH值和堿度變化對反應(yīng)器脫氮效果的影響。
1.3 測定項目
  水樣為日平均樣,每天測定進(jìn)、出水的COD、SCOD、SS、pH值、堿度,不定時測定進(jìn)、出水的BOD5,均采用標(biāo)準(zhǔn)測定方法。?
2 結(jié)果與討論
2.1 對有機物的去除
2.1.1 對不同濃度污水的處理效果比較
  為考察不同進(jìn)水COD濃度下的處理效果,試驗按低濃度(COD為190~380mg/L、SCOD為98~133mg/L)、中等濃度(COD為428~525mg/L、SCOD為288~440mg/L)、高濃度(COD為553~659mg/L、SCOD為423~518mg/L)3個階段進(jìn)行,其中低濃度時直接采用生活污水,中、高濃度時則在原水中加入工業(yè)葡萄糖。試驗結(jié)果見表2和圖2。

 

表2 反應(yīng)器在不同進(jìn)水有機物濃度時的去除效果
項 目 低濃度 中等濃度 高濃度
進(jìn)水(mg/L) COD 281 476 606
SCOD 110 365 470
出水(mg/L) COD 28 50 72
SCOD 26 42 56
去除率(%) COD 90.0 89.5 88.1
SCOD 76.4 88.5 88.0

從表2和圖2可以看出,進(jìn)水有機物濃度的提高主要體現(xiàn)在溶解性有機物部分,隨著原水COD提高,出水的COD、SCOD濃度也相應(yīng)上升,但即使進(jìn)水COD在600mg/L左右,出水仍能保持在100mg/L以下。原水COD濃度與反應(yīng)器出水COD濃度經(jīng)過擬合得到一條曲線(表達(dá)式見式1)。通過這條曲線可以根據(jù)進(jìn)水有機物濃度初步預(yù)測在試驗運行條件下反應(yīng)器出水有機物的大致濃度。?
?      y?=0.000 2x2-0.033 6x+21.347     (1)?
?      R2=0.989 2?
式中 ?x——進(jìn)水有機物濃度,mg/L?
?     y——出水有機物濃度,mg/L?
?     R——相關(guān)系數(shù)?
2.1.2 不同回流比對有機物處理效果的影響
  將沉淀池出水回流至反應(yīng)器進(jìn)水口,考察COD去除率隨回流比變化的情況(見表3)。

 

表3 不同回流比時COD的去除情況
回流比(%) 進(jìn)水COD(mg/L) 缺氧段出水COD(mg/L) 缺氧段 去除率*(%) 出水COD(mg/L) 好氧段去除率(%) 總?cè)コ?%)
50 357.8 257.0 31.7 49.1 54.1 85.8
100 313.4 166.9 8.3 50.6 75.5 83.8
150 430.8 193.8 18.8 46.3 70.5 89.3
200 371.8 189.1 8.2 40.2 81.0 89.2
注:*考慮了沉淀池污泥回流對原水的稀釋作用。

  由表3可以看出,提高回流比有利于反應(yīng)器對有機物的去除,尤其對好氧段去除率的提高較為明顯,但對COD的總?cè)コ视绊懮跷ⅰT瓸OD5值為100~160mg/L,出水BOD5值為6~14mg/L(平均為8.3mg/L),回流比的改變對出水BOD5值的影響也不顯著。?
2.2 對SS的去除
  反應(yīng)器好氧段采用生物膜法保證了出水SS值較低。進(jìn)水SS為230~495mg/L(平均410mg/L)時,在正常運行條件下出水外觀清澈良好,SS一般難以檢出(從未超過10mg/L),絕大多數(shù)情況下對SS去除率能夠保證高于95%。?
2.3 對氮的去除
  
沉淀池出水回流到進(jìn)水口可形成“前置式反硝化生物脫氮系統(tǒng)”,污水中的含氮有機物在缺氧段被異養(yǎng)微生物氨化,在好氧段中由硝化菌將氨氮硝化,最后NO2-和NO3-隨沉淀池出水回流到缺氧段,再由反硝化菌將它們還原為N2以提高脫氮效果。?#p#分頁標(biāo)題#e#
2.3.1 回流比對氨氮去除效果的影響
  試驗過程中以生活污水為原水(COD平均為334mg/L,氨氮平均為32.3mg/L), 而氨氮的去除效果隨反應(yīng)器設(shè)置的回流比不同而有所變化(見表4)。
 

表4 不同回流比時對氨氮的去除效果
回流比(%) 進(jìn)水氨氮(mg/L) 出水氨氮(mg/L) 去除率(%)
0 34.4 10.9 68.2
100 39.0 10.0 74.4
150 29.2 8.47 71.0
200 32.0 8.22 74.3

  由表4可以看出,將出水回流有利于氨氮的去除。回流比增加到100%,對氨氮的去除率比沒有回流時有明顯提高;繼續(xù)加大回流比對提高氨氮去除率沒有顯著效果。氨氮經(jīng)硝化、亞硝化產(chǎn)生的NO3-、NO2-在好氧區(qū)也有明顯增高(見圖3,取樣口的編號0代表原水,1代表缺氧區(qū)出口,2代表好氧區(qū)20cm處,3代表好氧區(qū)60cm處,4代表沉淀池出水)。
2.3.2 回流比對總氮去除的影響
  有機氮在A/O反應(yīng)器的缺氧區(qū)降解為氨氮,并與原水中的氨氮一起在好氧段進(jìn)行硝化、亞硝化反應(yīng)。當(dāng)采用回流運行時有占氮總量[R/(R+1)]的NO3-、NO2-隨沉淀池出水回流進(jìn)入缺氧區(qū)而被反硝化菌利用還原為N2。假設(shè)以上過程中各種形態(tài)氮的轉(zhuǎn)化率都能達(dá)到100%,在此理想狀態(tài)下A/O工藝對總氮的去除率η為:
?     η=R/(R+1)×100%     (2)?
  式中 ?η——去除率
?     R——回流比?
  根據(jù)式(2)可以計算出對應(yīng)于不同的回流比反應(yīng)器對總氮去除率的理論值,與試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行比較的結(jié)果見表5。?
  從表5可以看出,隨回流比增大總氮實際去除率也隨之提高,這與理論值的變化趨勢相符。由于A/O工藝缺氧段的反硝化主要以回流水中的NO-3、NO2-為原料,所以好氧段的硝化反應(yīng)效率也會直接影響總氮去除效果。 
 
表5 不同回流比時的總氮去除效果
回流比(%) 總氮理論去除率(%)η=R/(R+1)×100% 總氮實際平均去除率(%) 進(jìn)水總氮(mg/L) 出水總氮(mg/L)
100 50 40.4 40.8 25.4
200 66.7 57.3 45.4 20.9
2.3.3 pH值和堿度對脫氮效果的影響
  按照生活污水中有40mg/L氨氮被氧化成NO3-(堿度/氨氮=8.85)來計算,好氧反應(yīng)區(qū)內(nèi)硝化反應(yīng)正常進(jìn)行需要堿度為354 mg/L(以CaCO3計),而進(jìn)入好氧段的污水中堿度平均為210mg/L,可見原水經(jīng)過缺氧段處理后堿度不能滿足硝化反應(yīng)的需要,理論上生活污水中需要投加144mg/L的CaCO3(相當(dāng)于153mg/L的Na2CO3)。當(dāng)回流比為200%時投加Na2CO3以滿足堿度需求的前后對照試驗見圖4。?
由圖4可見,堿度是硝化過程中的一個重要影響因素,如果堿度控制不當(dāng)會對氨氮去除產(chǎn)生不利影響。
  除了回流比、pH值和堿度等因素外,DO濃度對脫氮效果也有著較大影響。因缺氧段的反硝化菌是異養(yǎng)兼性厭氧菌,所以缺氧區(qū)內(nèi)的DO濃度控制在0.5mg/L以下就不會影響 其內(nèi)部微生物正常的繁殖代謝。對于好氧區(qū),DO高有利于有機物降解和氨氮的硝化,因硝化菌是強好氧菌,應(yīng)保證好氧區(qū)DO濃度控制在2~4mg/L。?
3 結(jié)論
  ① 升流式一體化A/O反應(yīng)器對城市生活污水的處理效果良好,在溫度為10~30℃、停留時間為8h的情況下正常運轉(zhuǎn)的反應(yīng)器對COD平均去除率為83%,BOD5平均去除率為91%,對SS平均去除率>95%,對氨氮平均去除率為71%。在回流比為200%時對總氮平均去除率為57%,隨著回流比增大則反應(yīng)器抗沖擊負(fù)荷能力增強,對有機物、氨氮、總氮的去除率有所增加。綜合考慮增大回流比帶來的能耗問題,最佳回流比為200%。
  ② 為保證好氧區(qū)硝化菌的活性,DO應(yīng)保持在2~4mg/L,應(yīng)通過投加碳酸鹽堿度控制pH值在7.5~8.5;缺氧區(qū)DO應(yīng)保持在0.5 mg/L以下,pH值應(yīng)控制在6以上。
  ③ 該工藝結(jié)構(gòu)緊湊、占地小、處理成本較低。
  ④ 該工藝耐有機物沖擊負(fù)荷,工作穩(wěn)定簡單、運行管理容易,而且可根據(jù)不同需要調(diào)整運行方式,適應(yīng)性強。
  ⑤ 好氧區(qū)因采用生物膜法而無污泥上浮現(xiàn)象,污泥產(chǎn)量少,在污泥回流情況下沉淀池可數(shù)月不排泥。
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